廢水(煤制氣)中粗氨水蒸餾的研究與工業(yè)應(yīng)用——氨水粗蒸餾塔設(shè)備改造方案(4)
作者:鄭軍 張延斌
氨水粗蒸餾塔目前有采用F1浮閥塔板,該塔板是化工行業(yè)應(yīng)用較為廣泛的一種塔板,該塔板具有效率高、操作彈性大的優(yōu)點,但同時該塔板設(shè)計的允許孔速較低,且板上汔液接觸不充分,易造成死區(qū),在處理含塵和含高黏度物質(zhì)的體系時,極易造成閥片或部分死區(qū)因物料黏附和積累而無法正常工作。因此,原有浮閥塔板將難以解決固形物累積的難題,必須考慮更換具備良好汽液接觸形式的塔板。
同時,由于傳統(tǒng)浮閥塔板雙溢流降液管溢流能力有限(尤其是弓形雙溢流降液管)且溢流堰較高,當(dāng)由于操作條件發(fā)生改變,導(dǎo)致溢流強度增大時,塔板很快由于堰上液層和降液管內(nèi)液層迅速增加而發(fā)生液泛。在進行氨水粗蒸餾塔中部氨水的采出調(diào)整時,現(xiàn)有塔板由于降液管的局限存在可調(diào)整的余量較小。
根據(jù)大量的成功工業(yè)應(yīng)用實例,清華大學(xué)化工系提出采用清華大學(xué)的專利技術(shù)——斜孔系列塔板對設(shè)備實施改造。該系列塔板由兩部分斜孔組成,即相鄰兩行交錯排列的固定斜孔與定向排列的浮動斜孔,前者是汽液接觸的主要區(qū)域,塔采用噴射操作,極大限度地提高了塔板的氣相處理能力,板上低而均勻的穩(wěn)定液層降低了霧沫夾帶量,提高了傳質(zhì)效率,減小了塔板壓降;后者起2個作用:一是導(dǎo)向作用,推動兩側(cè)液體流動,減少死區(qū)和返混;二是調(diào)節(jié)開孔率,增強操作彈性。同時,該塔板還采用溢流周邊較長的十字型降液管,有效地提高了塔板的溢流能力。因此,該系列塔板具有處理能力大、板效率高、塔板壓降低的優(yōu)點。通過工業(yè)實驗和大量的實際應(yīng)用證明,相同塔徑下,斜孔系列塔板的處理能力比浮閥塔板高20%以上(部分業(yè)績可高達40%以上),同時板效率不低于浮閥塔板,是塔設(shè)備擴產(chǎn)改造的理想選擇。
根據(jù)工藝計算結(jié)果,欲將塔釜含氨量降至100mg/L以下必須增加提餾段理論級數(shù)4級以上;如不考慮增加提餾段空間,只能通過降低板間距的方式增加級數(shù),但板間距過小將增大汽相霧沫夾帶和降液管液層,導(dǎo)致液泛,影響分離效果。
常規(guī)塔板水力學(xué)設(shè)計通??刂旗F沫夾帶和降液管液泛率在50%以下,因此塔的板間距至少應(yīng)保持500mm以上;同時考慮到改變板間距時切割、焊接和空間均布的實際工程問題,最終確定了在原氨水粗蒸餾段板間距不動,在其后再串接一深拔段的塔板增加方案,原提餾段內(nèi)構(gòu)件和深拔段內(nèi)構(gòu)件均選用斜孔塔板。原塔精餾段1~6層(自上而下)塔板不動,并對相應(yīng)流程進行了改動。
氨水粗蒸餾塔目前有采用F1浮閥塔板,該塔板是化工行業(yè)應(yīng)用較為廣泛的一種塔板,該塔板具有效率高、操作彈性大的優(yōu)點,但同時該塔板設(shè)計的允許孔速較低,且板上汔液接觸不充分,易造成死區(qū),在處理含塵和含高黏度物質(zhì)的體系時,極易造成閥片或部分死區(qū)因物料黏附和積累而無法正常工作。因此,原有浮閥塔板將難以解決固形物累積的難題,必須考慮更換具備良好汽液接觸形式的塔板。
同時,由于傳統(tǒng)浮閥塔板雙溢流降液管溢流能力有限(尤其是弓形雙溢流降液管)且溢流堰較高,當(dāng)由于操作條件發(fā)生改變,導(dǎo)致溢流強度增大時,塔板很快由于堰上液層和降液管內(nèi)液層迅速增加而發(fā)生液泛。在進行氨水粗蒸餾塔中部氨水的采出調(diào)整時,現(xiàn)有塔板由于降液管的局限存在可調(diào)整的余量較小。
根據(jù)大量的成功工業(yè)應(yīng)用實例,清華大學(xué)化工系提出采用清華大學(xué)的專利技術(shù)——斜孔系列塔板對設(shè)備實施改造。該系列塔板由兩部分斜孔組成,即相鄰兩行交錯排列的固定斜孔與定向排列的浮動斜孔,前者是汽液接觸的主要區(qū)域,塔采用噴射操作,極大限度地提高了塔板的氣相處理能力,板上低而均勻的穩(wěn)定液層降低了霧沫夾帶量,提高了傳質(zhì)效率,減小了塔板壓降;后者起2個作用:一是導(dǎo)向作用,推動兩側(cè)液體流動,減少死區(qū)和返混;二是調(diào)節(jié)開孔率,增強操作彈性。同時,該塔板還采用溢流周邊較長的十字型降液管,有效地提高了塔板的溢流能力。因此,該系列塔板具有處理能力大、板效率高、塔板壓降低的優(yōu)點。通過工業(yè)實驗和大量的實際應(yīng)用證明,相同塔徑下,斜孔系列塔板的處理能力比浮閥塔板高20%以上(部分業(yè)績可高達40%以上),同時板效率不低于浮閥塔板,是塔設(shè)備擴產(chǎn)改造的理想選擇。
根據(jù)工藝計算結(jié)果,欲將塔釜含氨量降至100mg/L以下必須增加提餾段理論級數(shù)4級以上;如不考慮增加提餾段空間,只能通過降低板間距的方式增加級數(shù),但板間距過小將增大汽相霧沫夾帶和降液管液層,導(dǎo)致液泛,影響分離效果。
常規(guī)塔板水力學(xué)設(shè)計通??刂旗F沫夾帶和降液管液泛率在50%以下,因此塔的板間距至少應(yīng)保持500mm以上;同時考慮到改變板間距時切割、焊接和空間均布的實際工程問題,最終確定了在原氨水粗蒸餾段板間距不動,在其后再串接一深拔段的塔板增加方案,原提餾段內(nèi)構(gòu)件和深拔段內(nèi)構(gòu)件均選用斜孔塔板。原塔精餾段1~6層(自上而下)塔板不動,并對相應(yīng)流程進行了改動。
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