對(duì)壓縮機(jī)設(shè)備及管線爆炸事故的思考與分析
10月X日晚X點(diǎn)XX分左右,總廠動(dòng)力車間200立方空壓機(jī)及低壓管線發(fā)生爆炸,將管線上敷設(shè)的電纜擊破造成短路,引起多處著火,從本次爆炸事故的現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)分析,事故應(yīng)該是化學(xué)爆炸,首先從爆炸的三個(gè)條件來(lái)說(shuō),一是可燃物,我們的空壓機(jī)使用的潤(rùn)滑油,不可避免的有部分進(jìn)入到空壓機(jī)和管道內(nèi)部,我們所用的150#潤(rùn)滑油在154度時(shí)就出現(xiàn)積碳和碳?xì)浠衔铮捎诠旧a(chǎn)的連續(xù)性要求,我公司又沒有備用管線更換倒用清理,日積月累自然形成較多積碳,二是助燃物,就是我們的壓縮空氣,三是高溫或明火,從空壓機(jī)的運(yùn)行情況看,壓縮氣在出口時(shí)溫度有時(shí)達(dá)到168度左右,超過(guò)國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)要求,接近潤(rùn)滑油的閃點(diǎn),況且我們的儀表、測(cè)量點(diǎn)上也可能存在誤差。
事故發(fā)生后,公司采取了應(yīng)急措施,雖然目前已恢復(fù)了生產(chǎn),但暴露出我公司從設(shè)計(jì)到施工、到使用,從制度到操作、到驗(yàn)證,均存在很多問(wèn)題亟待解決,我認(rèn)為主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
首先從爆炸的第一個(gè)條件潤(rùn)滑油上進(jìn)行分析,我公司在使用和更換壓縮機(jī)潤(rùn)滑油時(shí)未對(duì)成分進(jìn)行分析,對(duì)潤(rùn)滑油的物理特性了解不夠,潤(rùn)滑油在正常工作條件的變化更沒有了解,我們是否應(yīng)考慮搜集國(guó)家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí),組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和配置,并考慮由權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行化驗(yàn)分析潤(rùn)滑油的合適性,對(duì)潤(rùn)滑油的采購(gòu)進(jìn)行把關(guān),二是潤(rùn)滑油量的大小控制上,制度的制定缺乏科學(xué)依據(jù),只是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)積累,現(xiàn)行的注油量是大還是小,沒有一個(gè)確切的數(shù)據(jù)可循,這也暴露出我們的職能部門的管理問(wèn)題。
其次是第二個(gè)條件助燃物的問(wèn)題,也就是壓縮空氣,我公司的行業(yè)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝情況決定了這是一個(gè)不可避免的現(xiàn)狀,再就是第三個(gè)條件高溫或明火的問(wèn)題,作為本次爆炸事故的開始點(diǎn)就是200立方空壓機(jī),事故發(fā)生后,通過(guò)對(duì)此空壓機(jī)缸體拆卸后查看,活塞與缸體間無(wú)擦傷、碰撞跡象,也就是說(shuō)因空壓機(jī)內(nèi)部鋼件摩擦起明火的可能性不大,那么這就涉及到高溫的問(wèn)題,造成設(shè)備運(yùn)行高溫的原因,我個(gè)人認(rèn)為有以下幾個(gè)方面:
一是從我公司的管網(wǎng)設(shè)計(jì)看,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理性差,一方面是由于設(shè)計(jì)之初缺乏遠(yuǎn)景規(guī)劃,特別是象動(dòng)力車間、變電站等這樣的一旦投產(chǎn)后無(wú)法全面停機(jī)進(jìn)行改造的單位,隨著公司產(chǎn)能的增加,當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后,為減少停產(chǎn),降低損失,只能是單純的根據(jù)場(chǎng)地布置,從目前空壓機(jī)的進(jìn)氣和排氣管線來(lái)分析,彎頭較多,阻力增大,再就是從爆炸的200立方空壓機(jī)看,此空壓機(jī)排氣管設(shè)計(jì)為500的管線,而我們聯(lián)接空壓機(jī)和儲(chǔ)罐間的排氣管線為400的,空壓機(jī)吸氣和排氣不暢通,是造成空壓機(jī)運(yùn)行溫度較高的一個(gè)客觀原因。
二是從冷卻系統(tǒng)的運(yùn)行來(lái)看,冷卻水的進(jìn)出口溫度不盡合理,這也涉及到我們對(duì)冷卻水的一個(gè)界定的問(wèn)題,水質(zhì)的要求和進(jìn)水的溫度等,再就是從爆炸的空壓機(jī)缸體內(nèi)的水垢情況看,厚度較大,已影響到降溫效果,還有就是管理不嚴(yán)細(xì)的問(wèn)題,這次事故中,在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)冷卻水管線也進(jìn)行了保溫處理。
再一個(gè)就是此次事故也反映出了我們的安裝工作存在不合理的問(wèn)題,同一個(gè)管架上有壓縮氣管,有蒸汽管、有水管,緊連的有電纜線、通訊線等,多種管線并存,是導(dǎo)致此次事故進(jìn)一步擴(kuò)大的原因,如果沒有電纜在附近,單純的壓縮氣管線爆炸后,就不會(huì)造成公司的電纜的損壞、停電,同樣的道理,如果電纜出現(xiàn)漏電、火花后,也很容易造成各管線的著火事故,因?yàn)槲覀兊膲嚎s氣管線、蒸汽管線等都進(jìn)行了保溫處理,保溫層中的油氈紙易燃,假設(shè)電火花造成管道保溫層著火,會(huì)不會(huì)因管道局部高溫而出現(xiàn)壓力管道爆炸,這也應(yīng)該是我們必須總結(jié)的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
但是總的來(lái)說(shuō)一般問(wèn)題的出現(xiàn)都從管理方面反映出來(lái),在2000年公司動(dòng)力車間曾發(fā)生過(guò)類似事件,雖然當(dāng)時(shí)未造成大的事故,但公司各管理部門未能舉一反三,引以為戒,沒形成科學(xué)的分析研究,沒能從管理上做細(xì)做嚴(yán),制定下一步的改進(jìn)措施,也是此次事故發(fā)生的一個(gè)重要原因。
目前公司的每一級(jí)的管理都存在問(wèn)題,設(shè)備處在設(shè)備巡查時(shí),未嚴(yán)格按完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐條對(duì)照,車間維修保養(yǎng)時(shí)沒有逐條落實(shí)到位,再就是我們制訂的標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則肯定存在不合理、不科學(xué)的問(wèn)題,雖然有人員少,現(xiàn)在工作頭緒多,應(yīng)付不過(guò)來(lái)的問(wèn)題,但思想上、認(rèn)識(shí)上對(duì)潛在的危險(xiǎn)根本就未意識(shí)到,再就是作為第一手資料的掌握者,最有發(fā)言權(quán)的各車間,對(duì)于一些不合理、不科學(xué)的指標(biāo)、制度等,沒有提出建設(shè)性的意見,只是單純應(yīng)付執(zhí)行,指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)踐中得不到檢驗(yàn),同時(shí)各部門制定的標(biāo)準(zhǔn)制度,對(duì)于國(guó)家有明文規(guī)定的,沒有向法規(guī)上靠,比如說(shuō)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在任何壓力下壓縮機(jī)的出口溫度應(yīng)在150度以下,但我們的操作規(guī)程卻規(guī)定為190度,明顯與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不符,我們的制度都是由責(zé)任部門起草后經(jīng)相關(guān)部門審核會(huì)簽的,從這里也可以看出我們的制度起草不嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,同時(shí)我們相關(guān)部門的審核也只是個(gè)形式;二是管理部門、管理人員知識(shí)面窄,所以干工作憑感覺、憑經(jīng)驗(yàn)、想當(dāng)然,對(duì)問(wèn)題的處理判斷找不到科學(xué)依據(jù)、技術(shù)依據(jù),造成這種問(wèn)題主要是思想意識(shí)原因,進(jìn)取心小,工作態(tài)度缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性,憑經(jīng)驗(yàn),吃老本,使下面的工作人員也養(yǎng)成了同樣的工作習(xí)慣,對(duì)于知識(shí)的獲得,應(yīng)該從以下四個(gè)渠道獲得,比較切合實(shí)際:(1)書本知識(shí),我們一進(jìn)校門,就接觸的東西,需要不斷溫習(xí),看有關(guān)專業(yè)書籍,接受新知識(shí)。(2)法律法規(guī),可以說(shuō)法律法規(guī)是從血的教訓(xùn)中,得出的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為避免類似問(wèn)題的發(fā)生而對(duì)有關(guān)方面作了規(guī)定,并制定了強(qiáng)制性條款,這就是設(shè)計(jì)、操作的規(guī)范。(3)與其它行業(yè)進(jìn)行交流學(xué)習(xí),這一點(diǎn)涉及到學(xué)習(xí)與吸收的問(wèn)題,我們這個(gè)行業(yè)不可能與其它行業(yè)完全相同,學(xué)習(xí)到的知識(shí)、交流得來(lái)的東西,需根據(jù)我公司的實(shí)際情況進(jìn)行選擇性吸收、轉(zhuǎn)化,融合為自己的,這種知識(shí)在工作中的實(shí)用性比較強(qiáng)。(4)在工作中不斷總結(jié)、不斷分析、歸納,再到實(shí)踐中檢驗(yàn),形成一種獨(dú)有的操作方法,這種方法應(yīng)該是最適用于我公司的實(shí)際情況。
再就是對(duì)公司總體思想理解上存在偏差,作為企業(yè),要求節(jié)支降耗,減少成本這是一個(gè)必然的事,但前提是在不影響生產(chǎn),確保安全等條件下,科學(xué)的組織,深挖潛力去節(jié)約費(fèi)用支出,而不是單純的少開一部分設(shè)備、少換一部分件的問(wèn)題,再就是公司相關(guān)部門逐年進(jìn)行成本壓縮,所有的依據(jù)只是上個(gè)年度的費(fèi)用,有的可能認(rèn)為我今年壓縮后,車間能完成,明年再壓縮車間還能完成,那么車間究竟是怎么完成的,相關(guān)的部門缺乏調(diào)查,這也是一個(gè)造成車間為保住自己不被處罰,被逼的去減少一些維修、保養(yǎng)工作。這不能不說(shuō)是我們對(duì)公司總體思想的一個(gè)錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致了這樣一個(gè)不良結(jié)果,也為本次事故埋下隱患。