二氧化硫中毒事故案例分析
事故經(jīng)過
某年11月5日,因硫酸生產(chǎn)不正常,經(jīng)分析認(rèn)為系統(tǒng)有堵塞,討論決定停車檢修。上午8時,分廠副廠長在班前會上布置工作,由硫酸工段長蔡某負(fù)責(zé)組織干燥塔內(nèi)分酸管堵漏工作(此前已于4日下午3時開始,對干燥塔用水進(jìn)行不間斷噴淋沖洗)。會后,蔡某安排副工段長劉某帶操作工彭某做好各項準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備進(jìn)干燥塔內(nèi)堵漏。9時許,分廠安全員通知總廠安環(huán)科分管安全員和監(jiān)測站人員到現(xiàn)場辦理“高處作業(yè)票”、“罐內(nèi)安全作業(yè)票”等手續(xù)作取樣分析,約9時30分辦理好各種安全作業(yè)手續(xù)。
10時,沖洗停止,蔡某、劉某、彭某拿著堵漏工具、安全帽、防酸雨衣、安全帶和一具過濾式防毒面具(配7#濾毒罐),爬上干燥塔后,由劉某從人孔進(jìn)入塔內(nèi)堵漏,彭某在塔外平臺上協(xié)助并監(jiān)護(hù)。工段長蔡某也在塔上監(jiān)護(hù)。工作中,因安全帽前端帶子丟失,劉某不慎將安全帽掉落到塔內(nèi)分酸管的下一層(離人孔高度約1.2m),徒手難于撿取。約10時30分左右,堵漏工作完畢,劉某出塔休息。
此時,因焙燒爐溫已降至560℃以下,焙燒爐工把蔡某叫到焙燒崗位,要求空燒升溫。蔡叫爐工做了準(zhǔn)備,并問劉某、彭某二人(空間對話)搞好了嗎?劉答:“搞好了”。11時45分左右,蔡某指揮爐工啟動風(fēng)機(jī),空燒升溫。
11時左右,仍在干燥平臺上休息的劉某再次穿上雨衣,戴上防毒面具爬進(jìn)人孔,彭某用小鋼筋彎了一個小鉤遞給劉某勾取安全帽。彭某抓住人孔內(nèi)壁,感到氣味很重,嗆了一口,立即意識到情況不對,趕緊呼叫“劉某”,沒有聽回聲,向時隱約聽到一聲倒地的聲音,彭某試圖沖進(jìn)塔內(nèi)救人,但因SO2氣味很重,無法呼吸,只好向塔下其它人員呼救。待氧氣呼吸器送到,分廠安全員配戴好后進(jìn)塔將劉某背出,立即在現(xiàn)場對劉某開展“口對口人工呼吸”和“胸外心臟擠壓”搶救,并使用強心和呼吸興奮劑等。但終因毒物濃度過高,中毒時間長,搶救無效死亡。
原因分析
(1)違章指揮,違章操作。焙燒爐空燒時,大量SO2有毒氣體進(jìn)入干燥塔內(nèi),使原作業(yè)環(huán)境完全改變。指揮者在人員尚未撤離檢修現(xiàn)場、有害氣體不能嚴(yán)密隔絕的情況下,同意并指揮空燒;操作者也在明知已開始空燒的情況下,未重新辦理任何手續(xù),再次進(jìn)入干燥塔內(nèi)勾取安全帽,冒險交叉作業(yè),導(dǎo)致急性SO2中毒窒息。嚴(yán)重違反了《化工安全生產(chǎn)禁令》、《進(jìn)入容器、設(shè)備的八個必須》,是造成死亡事故發(fā)生的直接原因。
(2)組織不嚴(yán)密,安全管理不到位。分廠領(lǐng)導(dǎo)把此次檢修只看成一般日常小項目檢修來處理,除在晨會上布置工作外,無詳細(xì)的全面計劃,未指定項目檢修總指揮和安全負(fù)責(zé)人,入塔檢修與空燒交叉進(jìn)行。安全意識淡薄,組織協(xié)調(diào)不力,是造成事故發(fā)生的主要原因。
(3)隔離不嚴(yán)密。檢修前由于未按規(guī)定加裝盲板與焙燒爐安全隔絕,而只是用插板隔離。致SO2氣體從縫隙泄漏入干燥塔內(nèi),也是造成事故的主要原因之一。
(4)防護(hù)不當(dāng)。據(jù)事故發(fā)生后采樣分析,干燥塔內(nèi)SO2含量達(dá)13000mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了過濾式防毒面具的適用范圍,起不到安全防護(hù)作用;同時,安全帽平時保管不善,前繩帶丟失,造成工作中安全帽掉落,為事故的發(fā)生留下了隱患。